Результаты проекта
- На 50% сокращено время монтажа;
- Обеспечена стабильная работа насоса при содержании свободного газа на приеме около 40% за счет применения эффективного высокооборотного газосепаратора;
- На 30% снижено удельное энергопотребление.
Наш клиент – крупнейший производитель нефти и газа в Юго-Восточной Европе, обратился к нам для решения проблемы нестабильной работы существующего оборудования, оптимизации энергопотребления и сокращения времени монтажа погружного оборудования в скважинах на месторождении в Румынии.
Коллектор месторождения находится на глубине 1 100 метров по вертикали. Диаметр обсадной колонны 177,8 мм, пластовая температура 90–100 °C, пластовое давление ниже давления насыщения (свободный газ выделяется в пласте еще до попадания в скважину).
Эксплуатация скважин осложнена следующими факторами:
- Истощение месторождения вследствие длительной (в течение нескольких десятков лет) нефтедобычи;
- Нестабильный приток;
- Низкая продуктивность;
- Содержание газа на входе в насос около 40%;
- Повышенное энергопотребление.
Мы начали работу над проектом в январе 2018 года. Клиент предоставил информацию об оборудовании, установленном в скважине, характеристиках притока и результатах PVT исследований, предыдущей эксплуатации оборудования и истории геолого-технических мероприятий (ГТМ) в скважине. Наши инженеры тщательно проанализировали предоставленные данные и подготовили комплексный проект решения каждой существующей проблемы.
Скважина была укомплектована винтовым насосом, который не отвечал требованиям клиента по объему добычи и энергоэффективности, поэтому было решено заменить его на высокооборотный ЭЦН Lex (UHS ESPTM) — энергоэффективную систему UHS-600 с рабочим диапазоном 45–115 м3/сут при номинальной подаче 80 м3/сут в точке максимального КПД.
Проект был одобрен клиентом из-за уникальных преимуществ нашего оборудования по сравнению со стандартными системами:
- На 40% более широкий рабочий диапазон высокооборотных ЭЦН Lex (UHS ESPTM) позволяет адаптироваться к изменениям притока — избегать работы в периодическом режиме и поддерживать его постоянным;
- Более быстрый монтаж за счет конструкции Plug&Play и уменьшения длины компоновки ЭЦН в 2,5 раза;
- Улучшенная конструкция газосепаратора, работающего с содержанием газа на приеме до 75%;
- В 1,2 раза снижены рабочий ток и тепловыделение;
- Более надежная работа при содержании механических примесей более 2 000 мг/л, благодаря износостойким материалам.
После доставки оборудования на скважину, наша команда инженеров произвела комплекс работ по сопровождению монтажа системы и вводу в эксплуатацию, включая: предмонтажную проверку, монтаж, запуск и вывод на режим, а также мониторинг для обеспечения стабильной и эффективной добычи. Также мы провели ряд специализированных тренингов для инженерной команды клиента.
Достигнутые результаты полностью удовлетворили клиента и доказали эффективность высокооборотных ЭЦН Lex (UHS ESPTM) в осложненных условиях месторождения в Румынии.